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以现有的Fe-Mn-Al-C系低密度钢为基础,通过Cr、Ni、Mo和V等复合合金化,采用纯净化冶金结合控轧控冷开发出抗弹吸能和机动性所需的“三明治”型层状复相组织的新一代低密度装甲用钢的成分体系、冶金工艺和轧制工艺及其控制关键。通过调控主加元素Mn、Al和C及附加元素Cr、Ni、Mo和V等的相对含量,研究其在固溶+时效过程的作用机制和强韧化机理,最终实现对“三明治”型层状复相组织的有效调控。为高防...
通过比较鱼雷罐及机车、台车、汽车一罐到底等铁水运输方式,以某项目新建2座5 100m3高炉和4座210t转炉为研究对象,设计出了铁钢零界面铁水运输工艺技术,并采用计算机仿真手段,对技术方案进行仿真模拟验证,结果证明,设计的铁钢零界面铁水运输工艺技术方案合理可行。铁钢零界面工艺对铁水运输流程进行了优化和再造,简化了工艺流程,缩短了铁水运输距离,是一种节能、环保、高效、简洁的铁钢界面技术,既降低了工程...
针对异型坯双水口浇注、表面积大、断面形状复杂等特点,在小方坯定径水口快换机构的基础上,莱钢异型坯连铸机设计采用了双定径水口快速更换装置。不同规格连铸坯对应不同的中间包,两个水口采用独立的更换滑道,上下滑道通过气体弹簧压紧,能够实现每个水口的独立快速更换操作。应用表明,单包平均连拉炉数由使用前的9.3 炉提高到31.8 炉;铸机作业率由73.2%提高到83.1%;铸坯合格率由98.87%提高到99....
为轧制料形尺寸准确的圆料、稳定生产,采用变通孔型设计方法对共轭孔型进行优化设计,通过对共轭孔型槽底、侧壁、压力差的变形设计,实现了共轭圆孔型在三辊粗轧机上的应用,轧槽咬钢顺利,成品圆料容易控制,完全满足后续工序的要求,同时减小了轧线的轧制事故,单套轧辊的轧制量可提高60%以上,取得了良好的经济效益。
济钢1#1750m3高炉采用嘉恒法渣处理设备,生产中存在设备处理能力不足、水量不平衡及管道磨损等问题。济钢2#1750m3高炉的设计吸取了1#高炉的经验,增加了1台单体设备,形成两用一备的工作制度,增设1座大型平流沉淀池,并对管路系统进行了优化,解决了在1#高炉中存在的问题,运行良好。同时,对渣处理系统的水渣运输、蒸汽处理等遗留问题提出了改进建议。
介绍了齿轮铸件的结构取值比例以及冒口和浇注系统的设计。轮类铸件采用系列化设计,简化了设计程序,稳定了铸件质量。
为了与管线钢生产线相匹配,济钢120t转炉铁水预处理工艺选用KR技术,在入转炉的铁水罐中进行脱硫,选取活性石灰作为脱硫剂,铁水预处理周期为34~37min,可以与转炉生产匹配。
莱钢特钢厂对炼钢车间进行改造,采用先进的电炉—精炼—连铸—热装热送短流程替代原电炉—模铸工艺,保证了连铸坯质量稳定,设备运行可靠,达到月产3万t合格连铸坯的生产能力。
通过理论计算设计了大型铸钢齿轮用敷砂外冷铁工艺,以取代传统的冒口加补贴工艺。生产 试用表明,新工艺操作方便,与传统工艺相比,产品一次成品率由50%提高到100%。
根据大型闭口式孔型轧辊加工的特点,设计采用轧辊轴向定位精度控制工艺和焊接式成型刀具,成功地进行了BD轧辊的新辊加工和旧辊修复,满足了轧钢生产需要。
济钢第二小型轧钢厂对横列式轧机进行连铸坯一火成材改造,增加Ø540mm粗轧机,重新设计孔型系统和轧制道次,并进行参数校核计算。实践证明,改进工艺设计合理,轧机作业率提高。
建立了描述喷射成形圆柱坯形状演化过程的数学模型, 找到了一种较为简便的计算屏蔽系数的方法, 研究了圆柱坯的生长规律. 模拟结果表明, 雾化参数、沉积盘的下拉速率和起始偏心距等是影响沉积坯形状演化的重要因素; 喷射角主要影响上部过渡区的形状; 而沉积盘转速在一定范围内变化时, 对沉积坯形状演化几乎没有影响. 喷射成形开始一段时间后, 沉积坯顶点的生长速率将等于沉积器的下拉速率. 在其它参数一定的情况...

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